今天给各位分享脱硫后真空压滤机后的水分的知识,其中也会对脱硫压滤机的作用进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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胶带真空过滤机滤饼水分大,真空度足够,如何进行调整?请直接回答具体处理...
过滤工艺方便;滤饼厚度、洗水量。逆流洗涤级数、真空度、滤布速度任意调整,以达到最佳过滤效果。洗涤效果好;可实现多级平流或逆流洗涤,洗涤均匀彻底,母液和洗涤液根据工艺需要可分别收集和再利用。
陶瓷过滤机真空度在-0.08MPa左右时为正常,一般情况下陶瓷过滤机处理精矿滤饼含水量为10%左右、尾款类滤饼含水量为15%左右。陶瓷过滤机吸浆滤饼含水量增加,往往也伴随着滤饼产量下降。我从两个方面来分析下原因。
真空过滤机主要包括转子、料浆斗、真空系统、清洗系统。工作时浸没在料斗中的过滤板在真空力和毛细作用下,表面吸附成一层物料,滤液通过滤板至排液罐,干燥区滤饼继续在真空力的作用下脱水。
滤饼水分过大原因是多方面的,两大原因如下:第一:真空度问题。
陶瓷过滤机滤饼含水量升高有很多种原因,如下:矿浆特性:如处理矿种粒径较细、含泥量多。给矿条件变化:矿浆浓度突然提高、含泥量增多。真空失真:真空系统漏气,真空度达不到正常范围。
真空度一般情况下真空度高、真空吸力大,产能高,滤饼水分控制的就好。目前有的陶瓷过滤机配套了二级或多级真空系统来获得几乎绝对的真空,可达到0.09~0.098MPa。
压滤机吹风干燥可以降底滤饼水份吗
空气干燥法不仅能显著降低压滤机的滤饼水分,提高压滤机的处理量,而且操作简便,容易实现。这种脱水方法的推广应用,将有助于提高压滤机的工作效果,真正实现固液分离的理想效果。
在泵压和设备压力的共同作用下,滤饼的含水率可降低至40%。相比较大量的污泥,滤饼则更容易处理和运输。
压滤机可以对泥饼实现吹扫,洗涤。其工作原理是通过一侧举报的排液孔进气。气体通过泥饼后,从对面举报另一侧的排液孔出气,这样就能实现滤饼吹扫功能了。这是对部分有吹扫通道泥饼降低含水率最好的方法之一。
收得率获得提高。在进料过程结束后,通过对滤饼进行压榨来提高整机的脱水效率,増加滤饼的干度,降低污染并且减少劳动力,甚至在某些工艺中可免去干燥过程。如果在压榨前和压榨后,增加吹风操作,则能进一步降低滤饼含水率。
提高过滤效率 目前,无非就是这个4点了。但是,过滤是门艺术,当压滤机闭合以后,所有发生的情况,只能靠想象了。按照不同的物料,对照上面的4点,***取不同的对策,单个或者组合使用,可以适当的提高含固率。
缩短过滤操作时间。节省操作动力的消耗,在过滤后期,流量小,压力高。节省了功率消耗。进一步的降低了滤饼的水分,一般可以达到30%左右。与板框压滤机相比,有效过滤面积增大,加快了过滤速度。
请问洗煤厂精煤产品水分高怎么解决?
1、一般精煤脱介筛后都去离心机,离心机水分能控制在7—8左右,浮选水分主要看压滤机性能,我们的精煤压滤机一般在28左右,可以适当增加脱水时间,经常刷滤布会好些,提高压力也能降低水分,最好不要太高,对压滤机寿命有影响。
2、煤的水分高的话,就可以把它放在自然的热能下烤,也就是在阳光底下晒太阳,也就会干了。
3、重介质选煤损耗的主要原因可能是:重介质粉品质不好,-325的太多,或者密度不够,或者强度太低...。解决:严格检测重介质进货质量。洗煤后的介质粉回收设备有问题。洗煤工艺可能存在问题。
4、或在煤泥中添加洗混煤、末矸石等材料进行搅拌混合的办法,以洗混煤、末矸石做松散骨料,使之与煤泥充分混合,解开煤泥团,形成可流动的疏松散状个体。
5、生产精煤灰分偏高,不稳定,合格率低,洗精煤水分高。
6、浮选的精煤灰分高,查看浮选机两侧有没有严重的跑料。可以调小风试一试。在浮选机上加喷淋水,也能降点灰。4尾矿排料的闸板过高也会对灰分有影响。我想到的就这些,你可以先试试。
关于脱硫后真空压滤机后的水分和脱硫压滤机的作用的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。